Salut à tous,
Youpi, ça fonctionne.
Le plus difficile a été de réussir à activer le bluetooth sur mon PC.
J'ai suivi les instructions du mode d'emploi joint avec la MB.
J'ai alimenté la MB sans rien raccorder comme capteur.
Les deux voyant rouge dans la MB s'allument et l'une clignote signalant que la MB est opérationnelle.
Je note comment j'ai procéder pour ne pas oublier. Je suis sous Windows 10.
J'active le Buetooth en cliquant sur la touche Windows + A j'ouvre le centre de notification. La je trouve la petite fenêtre Bluetooth , je clic dessus et hop cela active enfin le Bluetooth sur mon PC.
Puis j'ouvre la fenêtre PARAMETRES, je clique PERIPHERIQUES puis Ajouter appareil Bluetooth puis cliquer Ajouter Bluetooth, la je vois le périphérique PHDV61-BT qui s'affiche. Je clic celui ci. Je rentre le mot de passe et enfin je suis connecté à la MB.
Une fois connecté, je cherche dans propriété du MB, le port de COM sur lequel il est raccordé. Je note le port de COM. Chhez moi COM3.
JDans le répertoire MB_mBar où sont installées les applications, j'ouvre le répertoire DATA dans lequel se situe le fichier Phdv61_VNT.txt. Je l'ouvre, j’efface les commentaires et y enregistre le port de COM. Dans mon cas, COM3. C'est tout ce qu'il y a dans ce fichier. Je sauvegarde.
Voilà toutes les paramétrages de mon PC et de la communication avec la MB sont enfin prêt.
C'est bien expliqué dans le manuel.
Certe en anglais mais comme je suis une bille en informatique, j'ai préféré noter ici tout le "circuit" que j'ai suivi .
Ici au moins je suis certain de retrouver le cheminement. D'ici 6 mois j'aurai tout oublié.
Je lance le logiciel MAGIC_BOX_SETTING_CONTROL.exe et voilà qu'il détecte automatiquement la MB.
C'est un peu déroutant de voir que les aiguilles bougent alors qu'il n'y a rien de raccordé à part l'alim 12V. En effet mes petits fils font antenne et "capte" le bruit environnant.
La MB fonctionne.
Je l'installe cette fois sur le T2.
Positionné provisoirement ici.
MB implant1.jpg
Je mets le contact sans démarrer.
Je lance le logiciel sur le PC et hop, connexion établie. Mes aiguilles sont bien stables. Tout va bien
Je lance le moteur.
Je dois relancer le logiciel. Zut le 12V que j'ai pris est coupé lorsque le démarreur tourne. Bon, pas trop grave. Le connexion se fait
Je laisse tourner au ralenti pour voir ce qui se passe au ralenti à 750t/mn je note 2,28V pour la mesure max de mon capteur de débit. Bien trop haut. Je corrigerai ce point plus tard. La MB va me permettre de passer cette valeur ralenti à 1,65V MAF_OUT et d'envoyer cette valeur à l'ECU.
J'ai déposé tout mon système de pilotage pneumatique de la géovarible. Deux Dawes valves, des filtres, deux needle valves. Ca marchai bien, mais c'était hyper long a régler et difficile à reproduire. Donc impossible a conseiller à d'autres.
Je suis curieux de voir si le pilotage de la géovariable va fonctionner. Pourvu que cela fonctionne.
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